低低温电除尘技术是通过低温省煤器或热媒体气气换热装置(MGGH)降低电除尘器入口烟气温度至酸露点温度以下,一般在90℃左右,使烟气中的大部分 SO3在低温省煤器或MGGH中冷凝形成硫酸雾,黏附在粉尘上并被碱性物质中和,大幅降低粉尘的比电阻,避免反电晕现象,从而提高除尘效率,同时去除大部分的SO3,当采用低温省煤器时还可节省能耗。
特点:
(1) 除尘效率高
1) 比电阻下降。低低温电除尘器将烟气温度降低到酸露点以下,由于烟气温度的降低,特别是由于SO3的冷凝,可大幅度降低粉尘的比电阻,避免反电晕现象,从而提高除尘效率(如图4所示)。在这种模式下省略除尘塔和湿式电除尘器也可满足排放要求。低低温电除尘器出口烟尘浓度低于30mg/Nm3,通过湿法脱硫装置保证出口烟尘浓度小于10mg/Nm3排放。
2) 击穿电压上升。排烟温度降低,使电场击穿电压上升,除尘效率提高。
3) 烟气量降低。由于排烟温度降低,烟气量相应下降,电除尘电场风速降低,比集尘面积增加,有利于粉尘的捕集。
(2) 可除去绝大部分SO3
电除尘器烟气温度降至酸露点以下,气态的SO3将转化为液态的硫酸雾。因烟气含尘浓度很高,粉尘总表面积很大,这为硫酸雾的凝结附着提供了良好的条件。当灰 硫比(D/S),即粉尘浓度(mg/Nm3)与硫酸雾浓度(mg/Nm3)之比大于100时,烟气中的SO3去除率可达到95%以上,SO3质量浓度将低 于1ppm(约3.57mg/Nm3)。
(3) 当采用低温省煤器时,节能效果明显
对1台1000MW机组低低温电除尘系统的节能效进行果计算分析,烟气温度降低30℃,可回收热量1.64×108kJ/h(相当于1.2吨标煤/h),节约湿式脱硫系统水耗量70t/h,同时,烟气温度降低后,实际烟气量大大减少,这不仅可以降低下游设备规格,而且可使风机(IDF)的电耗约减少10%,脱硫系统用电量由原来的1.3%减小到1.0%。
典型系统工艺图: